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    [清梳] 并條機圈條裝置的改進和維修

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    樓主
    發表于 2015-2-5 19:47:50 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
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    并條機圈條裝置的改進和維修
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    圈條裝置包括圈條盤、底盤、斜管和齒形帶等部件。圈條時,棉條經斜管由旋轉的圈條盤引入條筒,條筒隨底盤旋轉,使條子有規則地盤放在條筒內。
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    加裝塑料墊,解決軸承損壞

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      我公司FA361A型并條機在工作中經常出現上圈條器不轉、同步帶斷裂的現象。

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      分析其原因是由于南方陰雨天較多,生產車間相對濕度大,致使纖維纏繞羅拉、膠輥和堵住圈條器等現象嚴重。為此,擋車工常用滑石粉解決纏繞和堵塞問題,但滑石粉隨著條子會有一部分掉到上圈條器的入口處。由于上圈條器上罩和上蓋有縫隙,滑石粉在上圈條器高速旋轉擠壓下,通過軸承密封圈邊沿進入軸承內,致使軸承發熱、抱死,上圈條器不轉,從而造成同步帶斷裂。個別機臺還會發生由于軸承和軸配合相對較松,軸承滾珠不轉使軸承內殼和軸發生摩擦,從而將上圈條器磨壞的現象。
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    針對上述問題,公司經過反復分析和試驗,在上圈條器的上罩下面加裝了一個外徑為200毫米,內徑為60毫米,厚為1毫米的塑料墊(用壞條筒制作即可,厚度不可太厚,否則影響并條機前光電自停),這樣滑石粉就掉在上罩和加裝的塑料墊上,設備開始運轉時,由于離心力的作用,滑石粉就被拋在外面。經過半年多的運轉,拆卸上圈條器,未發現軸承內有滑石粉,從而確保了順利生產和降低了設備維修成本。

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    ■ 福建省泉州市天倫紡織科技有限公司 郭天學 黃華鋒
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     樓主| 發表于 2015-2-5 19:48:30 | 只看該作者

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    改變條筒與底盤轉動方向,保證棉條成形良好

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      在使用FA326A并條機過程中,經常出現棉條進入粗紗工序喇叭口前斷裂的現象,造成粗紗機頻繁停車。仔細觀察后發現,當棉條筒內棉條少于一半時,棉條在筒內擺放凌亂,棉條外沿與棉條筒壁摩擦,從而導致棉條筒邊夾條,棉條發毛粘連。
      為改變這種狀況,我們研究了FA1310并條機的圈條形式,發現FA1310并條機的圈條形式與FA326A并條機的圈條形式不同。前者條筒與底盤方向相同,后者方向相反。此后我們研究了兩種形式的利弊,原來FA1310并條機在圈條過程中,條筒中的棉條摩擦力小,甩出棉條圈直徑較大,棉條排列有序,表面平整,條筒中心的排氣孔周圍棉條無凸起現象,成形良好。另一種圈條形式棉條與圈條盤摩擦力大,甩出棉條直徑小,棉條排列緊密整齊外觀較好。但條筒中間易形成錐形,棉條與棉條筒間隙大,容易晃動歪斜,造成毛條、粘條。
    為此,我們將所有并條機圈條筒與底盤轉動方向改為相同方向,并將棉條與筒壁間隙保持在3毫米左右,并對條筒、彈簧、筒蓋做了一系列整改。通過以上努力,保證了條子的成形質量,從而降低了工人勞動強度,提高了產品質量。
    ■ 河北力科紡織有限責任公司 李瑞劍 羅玉民
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    3 #
     樓主| 發表于 2015-2-5 19:51:48 | 只看該作者
    4 _& l. m* Z/ [% }1 U) i
    改造圈條斜管,緩解條子堵塞
      A272F 型并條機在加工含滌產品時,條子易堵塞圈條斜管。為解決這一問題,我們采取了減輕條子定量,壓縮喇叭口使條子緊密,定期清潔圈條斜管等措施。上述措施雖起到了一定作用,但沒有從根本上解決問題。為此,我們通過進一步觀察分析,發現A272F型并條機圈條斜管為直線斜管,但條子自直線管入口至出口的運動軌跡近似螺旋線的空間曲線,而條子隨直線斜管的回轉總是緊貼在斜管的一側,摩擦阻力較大。在加工滌綸纖維時,由于滌綸纖維和金屬間的摩擦因數較大,并且滌綸纖維的回潮率小(僅為0.4%)、彈性大,使條子通過圈條斜管時的摩擦阻力比紡純棉時大很多,在直線斜管出口處更易堵塞,且堵塞大多發生在空筒生頭或條子滿筒時。
      針對這一特點,我們將原有的直線斜管改造為螺旋線斜管,改造后這種曲線斜管自斜管入口至出口的形狀近似條子的運動軌跡,因而可以減輕管壁對條子的摩擦阻力。同時將斜管入口傾角減少了25度,以進一步減小摩擦阻力,緩解條子堵塞的現象。   
    改造后,明顯減少了條子堵塞現象,減輕了值車工的勞動強度,提高了機臺的運轉效率。
     ■ 山東省海天棉紡集團有限公司 馬浩彩
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