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    [錦綸] 加彈絲出現小僵絲、細旦絲的質量控制

    [復制鏈接]
    樓主
    發表于 2022-3-27 21:45:12 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    小僵絲(間僵)
    在POY生產工藝正常的情況下,DTY加工過程中如果發現小僵絲,大多應該是加彈工藝的問題的了。但是,在曾經一次生產中,我們遇到了也是很令人頭疼的現象,未解捻完全的原因很是復雜。

    問題表現
    不均勻的小竹節僵絲存在,分布在各個錠位與機臺。

    可能原因
    絲在牽伸過程中,取向并不好。加工速度W2與拉伸速度達不到完美的結合,絲出現結晶不均勻并間斷。

    解決辦法:
    1.        按道理增加D/Y比是改善的辦法之一,但在高速加彈中,效果并不明顯。
    2.        增大拉伸倍數DR,降低D/Y比。并非是對癥下藥,分析可能本身絲的結晶取向不均勻是加工速度與DR工藝不和諧。若拉伸倍數小,則現象應該是均勻但取向不完全,導致的結果是物理指標如強度不夠、斷裂伸長率過高。由此看來,拉伸倍數,只能增大不能減小。
    3.        降低D/Y比,可能減少DTY絲的碎頭以及松散的表現性。
    4.        單純降低摩擦盤間距(摩擦片),因絲過于細,其他工藝已定,效果更差。
    5.        只提高DR,未見明顯改善;降低熱箱溫度,其他不變,未見明顯改善;小幅度提高熱箱溫度,其他不變,未見明顯改善;更換止捻,效果不明顯。
    6.        更換原絲,未見明顯改善,排除POY因素。
    7.        更換老加彈機加工,效果不錯。分析可能為老設備較穩定,磨合較好??晒┪覀冞M行工藝的適當調整。
    經過上述調整結果仍是不理想,只能通過降速、犧牲產量來調整。
    試驗結果:當速度降低到600-700m/min后,效果非常理想,D/Y比也降低,牽伸倍數DR適當增加。而降低熱箱溫度以減少絲取向的能量來源,似乎在道理上對絲的碎段(毛絲)有抑制,但此時大分子鏈運動減緩,會加劇僵絲段的產生。

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    2 #
     樓主| 發表于 2022-3-27 21:46:37 | 只看該作者
    細旦絲小僵絲(POY因素)
    細旦絲強度低,尤其是單股的強度更低,在加工中容易產生斷頭?,F說一下細旦絲未解捻完全的情況。
    設備:Saurer-Barmag加彈機(普通)。

    問題描述:以前紡PA66 13.3tex/5時候,比較正常,斷頭較少,染色正常。(通常四班三運轉每班每臺車斷頭小于10個算是不錯的)當然,也有的廠家斷頭非常少,因其POY質量好。而換成22.2tex/7之后,斷頭驟增,染色率持續較低,小于90%,有時甚至小于70%。表現在大面積非重復定位存在色差,對個別錠位進行收集、處理、UNITENS在線張力跟蹤,仍然不好。繼續換品種紡,55.6tex,效果較好。

    原因分析如下:近期小僵絲(未解捻)絲非常多,染色M率一致降到80%以下,整個車間各機臺普遍存在此現象。初步懷疑前紡車間私下調整工藝致POY有整體變化,烏斯特值偏差太大,因此,后加工非常困難。

    解決措施:從6月中旬至月底連續進行20天試驗,排除機臺原因、人為原因、環境原因等,并測試張力,跟蹤斷頭,進行染色看染色情況。初步將拉伸倍數DR降低以減少斷頭,提高紡速以增強絲束的張力穩定性。工藝為DR1.33,溫度190,D/Y比1.9,紡速800,超喂-5.0,成型角23.5。

    總結:正常生產中斷頭是正常的,但是不同機臺,不同品種差異如此之大,應該考慮是否為環境與POY原絲的原因。20天試驗的工藝調整,在高溫低溫,高牽伸,低車速等各種情況下均進行試驗??赡軙霈F兩個極端:

    ◆POY加工中或因其紡速較快等原因導致POY取向度較高,但在取向過程中纖維的結構可能已遭到破壞,后加工時候在較大的牽伸作用下導致斷頭。
    ◆POY本身結晶排列不規整,預取向不好,結構存在缺陷,經受不起后面的拉伸。在提高DR以獲取取向時,不能解決問題,在提高加工溫度的時候,分子鏈更活躍而更容易被拉斷。

    事實上,降溫達到了效果,而且是主要作用。對應兩個極端,我們通過升溫和降溫試驗結果。其實,前紡車間的這批POY紡速確實提高了,導致POY大分子鏈過取向,結構遭到破壞,而后加工工藝未變。因此,在拉伸時斷頭會增多。降低溫度可以減少其分子鏈的活動性,尤其是小分子鏈,更易于后加工拉伸加彈。單純降低DR而不降溫,仍有小僵絲出現。降低DR會保證斷頭率的下降,而增加紡速提高絲路的穩定并提高產量,降低溫度還降低了消耗,速度與DR配合較好,也可避免了小僵絲的出現。

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